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是的, 當前階段使用機器人直接參與金屬部件的精加工的技術難度很大, 六軸系統(tǒng)本身的剛性是個大問題. J! K1 K8 k) |4 T0 M* c1 Q% E
而對于打磨應用來說, 通常情況下客戶對于精度的要求不是很高, 而且待加工件的尺寸精度也基本到位3 S* S3 i7 m( ]! z. }$ x7 {) {! R
機器人打磨系統(tǒng)的主要任務是確保完全去除表面的加工紋路, 這個時候, 如何保證接觸力是關鍵.
- P% }* G0 g _/ R這個問題有三種解決方案:
( N7 ` z3 C( g, h) i. Q4 F. [( H1. 使用六軸力控系統(tǒng), 可以實時監(jiān)測下壓力, 反饋給機器人進行調整. 價格貴
9 v) W6 x: E( B [# K2. 使用ACF恒力裝置, 主動控制下壓力. 這個價格也不便宜
- z: V, W2 a4 U3. 機器人路徑控制, 這個需要工件由良好的表面和定位精度,
6 y& b9 v- Y: U8 ~對于磨料損耗的問題, 可以按打磨時間補償和更換, 當然, 這個對磨料的一致性有要求" |* u, ]* @, E( X# @! Z
按照道理說這個失敗的案例已經配備了六軸力控, 做打磨應用是足夠的. 到底哪里出問題了呢?$ p& Z/ w b" h8 u' ]8 q# H* o/ c
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另外, IRB1200只適合抓工件或者氣動打磨頭, 對于電主軸, 要用到2600. ( ?) _6 o( @: [. {' y
機器人縮回是為了更換磨料, 打磨區(qū)域太臟. 磨頭是否損壞或缺陷, 系統(tǒng)中會有檢測.
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