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廠里生產(chǎn)電動車半軸,不是非常精密的配件(取決于本地市場)
* K1 W# l9 ?% ]3 o# N) F1 F" h工藝順序是 鋸床--打中心孔-車床-花鍵加工-銑床(銑鍵槽)-銷孔-修毛刺- 錐度跳動檢測-淬火-磨床 A- p! f4 T1 {+ _$ K0 ^
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現(xiàn)遇到的問題是,當(dāng)銷孔用4.2mm的麻花鉆 鉆孔后,會在中心孔斜面(用的4號A型中心鉆) 留下毛刺。
0 m0 A$ ^6 {: t# c4 y% E這個毛刺會直接影響 錐度跳動檢測(用偏擺儀,兩頭頂)和磨床加工(兩頭頂)
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現(xiàn)在正常的生產(chǎn)是在銷孔加工后,用磨小一點(diǎn)的中心鉆去掉毛刺。但遇到料硬的時候,毛刺會非常難去掉,平時料好的話,也不是100%去除干凈,直接影響了偏擺儀檢驗(yàn)跳動情況,現(xiàn)在跳動情況不好的時候,檢驗(yàn)員只好用固定頂尖對準(zhǔn)中心孔敲兩下,才能把翻邊的毛刺修正。 費(fèi)時費(fèi)力。1 o# n3 ~- V) a
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訴求:
8 \- U3 J# J/ X+ v$ g各位行業(yè)大神,能否從中心孔、銷孔工藝、去毛刺工藝等等 各方面,來減輕工人的工作量,這樣既能提高效率 也能提高質(zhì)量。
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% s! E4 J% a" |' MPS:曾給客戶提過意見,把銷孔往里打一點(diǎn),避開中心孔端面,客戶那邊說如果這樣,電動三輪車 輪子那邊漏出的軸頭就大了,不好看3 S& Y& W) X" P, i( Y, H6 V
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/ A; Q) P7 j# j: @0 \未打銷孔時的圖' b( T+ x! E- J9 i n" S8 k
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6 }- c& T8 G$ o/ O8 ]8 i. b打銷孔的機(jī)器(臺鉆+鉆套)
/ O9 y1 q6 y; ^ Q1 n" W曾經(jīng)試過用切削液冷卻,但畢竟是手動的臺鉆,不方便改裝: E$ Y& f4 h+ f# z2 }
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銷孔過的 中心孔,明顯有很多毛刺,銷孔另一頭毛刺很好去除,就是中心孔這邊的,只有80%能去除
9 A9 _9 d3 b: r1 ~2 N" k6 e20%需要檢驗(yàn)錐度的那邊用頂尖敲 來修正中心孔面
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1 G" ^: T" b: Q軸的一頭,基本尺寸是這個
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2 c4 d8 |8 Y3 u( n Q8 }3 y模擬了下中心孔(A型 4#中心鉆加工的) 車床上用的4號和5號頂尖 兩頭頂做的 細(xì)長軸6 m: V) D* {- f$ @
圓鋼的直徑是27mm 加工出來的絲頭,是M20的! [; l8 e# v3 ~5 \( b
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+ p7 N8 O" w: k# F+ X請指教!. a* M7 _/ g; P
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