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廠里生產(chǎn)電動(dòng)車半軸,不是非常精密的配件(取決于本地市場(chǎng))6 @; l" z+ }( `+ c0 y5 }' ?3 ~
工藝順序是 鋸床--打中心孔-車床-花鍵加工-銑床(銑鍵槽)-銷孔-修毛刺- 錐度跳動(dòng)檢測(cè)-淬火-磨床; j$ v# W$ q( e, Z
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現(xiàn)遇到的問題是,當(dāng)銷孔用4.2mm的麻花鉆 鉆孔后,會(huì)在中心孔斜面(用的4號(hào)A型中心鉆) 留下毛刺。. p! b! G1 i! p2 i3 r3 g
這個(gè)毛刺會(huì)直接影響 錐度跳動(dòng)檢測(cè)(用偏擺儀,兩頭頂)和磨床加工(兩頭頂)) L. W7 u$ v6 b
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* d7 v+ F4 P' ~! [9 {+ c現(xiàn)在正常的生產(chǎn)是在銷孔加工后,用磨小一點(diǎn)的中心鉆去掉毛刺。但遇到料硬的時(shí)候,毛刺會(huì)非常難去掉,平時(shí)料好的話,也不是100%去除干凈,直接影響了偏擺儀檢驗(yàn)跳動(dòng)情況,現(xiàn)在跳動(dòng)情況不好的時(shí)候,檢驗(yàn)員只好用固定頂尖對(duì)準(zhǔn)中心孔敲兩下,才能把翻邊的毛刺修正。 費(fèi)時(shí)費(fèi)力。
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訴求:7 O% {& K3 h1 h% x
各位行業(yè)大神,能否從中心孔、銷孔工藝、去毛刺工藝等等 各方面,來減輕工人的工作量,這樣既能提高效率 也能提高質(zhì)量。% A9 |$ |: B+ y$ }4 j& Z+ ]1 D
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9 b. o* z- E/ ZPS:曾給客戶提過意見,把銷孔往里打一點(diǎn),避開中心孔端面,客戶那邊說如果這樣,電動(dòng)三輪車 輪子那邊漏出的軸頭就大了,不好看9 O' C: o$ ]- C2 z( d/ o5 K
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) V4 F7 P1 k3 N未打銷孔時(shí)的圖- \. ]' r* Y& d, Q7 y' |
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打銷孔的機(jī)器(臺(tái)鉆+鉆套)
6 P+ i. k- V8 S: `1 X. V. U+ m曾經(jīng)試過用切削液冷卻,但畢竟是手動(dòng)的臺(tái)鉆,不方便改裝( H9 B/ v2 c, A$ k0 G/ _
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銷孔過的 中心孔,明顯有很多毛刺,銷孔另一頭毛刺很好去除,就是中心孔這邊的,只有80%能去除+ q3 z0 i3 b- \( h$ F8 x1 m
20%需要檢驗(yàn)錐度的那邊用頂尖敲 來修正中心孔面
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+ B2 d: I" h3 B. T. ~! M' K8 q" _. ^軸的一頭,基本尺寸是這個(gè) # n, r; ^! {! J
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' I: P& O# ?( j模擬了下中心孔(A型 4#中心鉆加工的) 車床上用的4號(hào)和5號(hào)頂尖 兩頭頂做的 細(xì)長(zhǎng)軸+ |; F4 _1 _4 y- X" p W
圓鋼的直徑是27mm 加工出來的絲頭,是M20的& f+ o/ Z) |, X
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9 J5 i1 G5 W& ?2 A6 V( L請(qǐng)指教!
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