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又來(lái)了!這種機(jī)構(gòu)位移傳感器檢測(cè)不準(zhǔn)確,為什么 大家討論下

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11#
發(fā)表于 2017-6-16 08:20:35 | 只看該作者
也有可能是氣缸推力過(guò)大,導(dǎo)致位移傳感器每次壓縮時(shí)狀態(tài)有差別;你圖片上氣缸安裝在哪里?氣缸出力方向要跟傳感器軸心同軸,否則也會(huì)有受力點(diǎn)偏差

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我也考慮是氣缸的問(wèn)題,我將氣缸速度調(diào)慢,將力度也調(diào)慢,結(jié)果更不一致了!相差更大!想要試用出力和速度都比較均勻的機(jī)構(gòu),但是沒(méi)條件,設(shè)備已經(jīng)在客戶那里在用了。只有這個(gè)傳感器檢測(cè)問(wèn)題解決不了。波動(dòng)太大!  發(fā)表于 2017-6-16 08:30
謝謝,氣缸裝在下部,圖示中右側(cè)的所有零件都裝在2跟導(dǎo)軌上,然后底部氣缸為動(dòng)力!整個(gè)機(jī)構(gòu)左移的時(shí)候有限位阻擋。  發(fā)表于 2017-6-16 08:28

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12#
發(fā)表于 2017-6-16 08:30:07 | 只看該作者
這樣裝配的結(jié)構(gòu)結(jié)構(gòu)剛性不夠的話,汽缸一壓有0.1的變形很正常

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我也認(rèn)為剛性有問(wèn)題  發(fā)表于 2017-6-16 09:28
13#
發(fā)表于 2017-6-16 08:57:28 | 只看該作者
信息全面點(diǎn)
14#
發(fā)表于 2017-6-16 09:05:26 | 只看該作者
靠什么復(fù)位呢?怎么保證接觸產(chǎn)品部分一直處于左側(cè)?以前做的這樣的結(jié)構(gòu),傳感器國(guó)產(chǎn)的沒(méi)出現(xiàn)過(guò)那么大的誤差!

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15#
發(fā)表于 2017-6-16 09:32:47 | 只看該作者
可以試試其它的長(zhǎng)度檢測(cè)方式。
. j1 b/ m0 O5 g5 U) G

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我也建議用其他方式,最早的時(shí)候我就提出這種機(jī)構(gòu)不靠譜,經(jīng)理(經(jīng)理設(shè)計(jì)的)說(shuō),沒(méi)事,就是個(gè)擺設(shè)。如今設(shè)備到現(xiàn)場(chǎng),客戶問(wèn):這塊是干什么的,于是經(jīng)理硬著頭皮說(shuō),檢長(zhǎng)度的。于是客戶現(xiàn)在盯著這點(diǎn)了,必須0.02..  發(fā)表于 2017-6-16 09:35

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16#
發(fā)表于 2017-6-16 10:12:18 | 只看該作者

  T$ M$ d1 h5 q6 x

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17#
發(fā)表于 2017-6-16 11:54:23 | 只看該作者
重復(fù)定位的問(wèn)題。另外盡量減少?zèng)_擊等振動(dòng)對(duì)估器的影響

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現(xiàn)在驗(yàn)證的問(wèn)題 就在氣缸那里 整個(gè)機(jī)構(gòu)左移的位置偏差在0.05  發(fā)表于 2017-6-16 12:03
18#
發(fā)表于 2017-6-16 18:25:14 | 只看該作者
我來(lái)看看最終原因是什么?1 Z2 O2 J  s  d4 P7 g5 x
19#
發(fā)表于 2017-6-16 21:31:45 | 只看該作者
電阻式的測(cè)長(zhǎng)機(jī)構(gòu)精度普遍偏低。
+ X8 m  A3 B! Q) \/ B) g建議用光柵尺。

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現(xiàn)有設(shè)備無(wú)法做大的改動(dòng)了!老板的死命令!  發(fā)表于 2017-6-17 10:38
20#
發(fā)表于 2017-6-16 23:04:24 | 只看該作者
樓主可以參考下面的辦法,試驗(yàn)一下:% ]8 h! P9 J- t# t- J
1.將傳感器頭部和導(dǎo)軌上的連接塊松開(kāi),單獨(dú)測(cè)試傳感器,壓入、彈出的變動(dòng)量,既重復(fù)定位精度。
3 L* @/ H. t6 f! ]6 _/ H1 i2.將傳感器頭部和導(dǎo)軌滑塊連接一起再試,而且要注意在復(fù)位彈簧不同行程作用下的誤差。
7 H  ?, F" _0 [3 s# ~1 h" _3.將氣缸掉氣,工件確認(rèn)夾緊,手動(dòng)用推動(dòng)這個(gè)機(jī)構(gòu)到阻擋點(diǎn),嘗試用不同大小的力量測(cè)試,看看阻擋點(diǎn)的剛度。+ C: A" G* m. o: l% B9 c7 k) G  k
從傳感器一直到整個(gè)尺寸傳遞機(jī)構(gòu),過(guò)程拆開(kāi)了一點(diǎn)點(diǎn)試驗(yàn)每個(gè)部分的重復(fù)定位精度,應(yīng)該是有結(jié)論的
9 e/ \1 W5 b; W5 w2 ]$ G3 ]7 N3 T0 A: q
個(gè)人覺(jué)得,
+ c1 {& A: X, R* n! Z1.傳感器復(fù)位彈簧不足以克服直線導(dǎo)軌的摩擦力和慣性  u( h6 G3 K6 e7 @1 x
2.氣缸前一定要加緩沖器,盡量消除彈跳
' n' E1 ~* R" @2 F5 R& g3.阻擋點(diǎn)增大剛度,設(shè)有磨損槽,定期更換
6 ]+ O7 `7 N" S1 _) A, @$ o7 A4 x  Y8 }7 ?* s6 c; a/ L* @, u

4 D5 m! C! D5 e. f2 i
7 A4 q+ }' \6 Y) h: |) g/ V% h" u" G4 n8 s4 N+ z7 |

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0.02~0.08  發(fā)表于 2017-6-17 10:45
我的測(cè)試方法:1、百分表固定,抵住檢測(cè)機(jī)構(gòu)安裝板,重復(fù)動(dòng)作得到百分表跳動(dòng)值在0.01~0.07 2、百分表固定,抵住檢測(cè)片,現(xiàn)有位移傳感器頂住的滑塊固定,重復(fù)動(dòng)作得到的百分表跳動(dòng)值在0.02~0.0   發(fā)表于 2017-6-17 10:45
專業(yè)!  發(fā)表于 2017-6-17 09:20

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