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銑鍵槽短了1mm多!原因何在?

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1#
發(fā)表于 2016-5-22 08:31:00 來自手機 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
在同一批大約110多根轉(zhuǎn)軸中,檢查發(fā)現(xiàn)有三根鍵槽短了1mm。鍵槽是用數(shù)控銑床加工的,一次裝夾8根。發(fā)現(xiàn)鍵槽短了,于是我量了下軸伸長度和轉(zhuǎn)軸總長,發(fā)現(xiàn)恰巧也是短了大約1mm!按道理程序沒編錯,機床也沒問題,不應(yīng)該出現(xiàn)問題。6 U& l; I& F* N
目前懷疑是裝夾不緊,加工過程移動!具體原因,還望社區(qū)大神幫忙!

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2#
發(fā)表于 2016-5-22 08:52:19 | 只看該作者
你的對刀基準在哪里?會不會問題出在這?
6 R. U' C1 i7 c$ t, p. q: h6 A
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3#
 樓主| 發(fā)表于 2016-5-22 09:42:17 來自手機 | 只看該作者
00782911 發(fā)表于 2016-5-22 08:528 h6 f4 O' S9 n* \
你的對刀基準在哪里?會不會問題出在這?
& Z4 ^' p* f3 g. x: G
對刀基準點在軸伸端面上,將八根軸往前推,端面對齊,然后對刀對一根。
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4#
發(fā)表于 2016-5-22 09:44:31 | 只看該作者
110根3根不合格不會是程序的問題,壓板壓的不緊移位了。

點評

同意  發(fā)表于 2016-5-25 14:27
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5#
發(fā)表于 2016-5-22 09:45:23 | 只看該作者
你沒說用的雙刃刀還是三刃刀。
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6#
發(fā)表于 2016-5-22 09:49:57 | 只看該作者
工件在加工過程中的受力是相當(dāng)大的。根據(jù)樓主的裝夾方式,個人推斷原因是那三根軸裝夾不夠緊,加工過程中發(fā)生了滑移。
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7#
發(fā)表于 2016-5-22 10:56:09 | 只看該作者
看圖片中是以軸兩端臺階做為定位,壓板壓緊的固定方式;
/ q8 A4 F3 a: _" s% C' r加工分析:9 @# M4 E3 O# M( H& F) f% G
一,數(shù)控程序沒問題,要變一起變,不存在少數(shù)行程突變:5 L2 c1 |# m( o# f. L
二,與軸的總長也沒關(guān)系,圖中鍵槽是不到頭的,總長變化只影響鍵槽的位置度不影響槽的長度:% y: Y' m# O$ i  |, Q2 I
三,兩臺階尺寸誤差1mm,并且定位點是在下刀方向的右臺階面上。下刀后往左一臺階面方向銑,壓板壓力不均導(dǎo)致軸受力后往銑的方向# u$ x' z$ l2 T. |. Y* F
竄動1mm后頂住另一定位面而產(chǎn)生的槽長少了1mm;
* v- F4 j  T8 a0 _9 ^; s3 O# Y解決辦法:
# s; y3 C: \& U1 c! u; [. {" u裝夾時全部軸的左臺階一定要靠住定位板。這樣銑刀往左銑才不會軸向竄動,尺寸也能百分百保證了;
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8#
發(fā)表于 2016-5-22 11:19:12 | 只看該作者
樓主你好:; c7 H- x9 L- P1 x0 T
      單說說夾具吧,有幾點請教:
: w% N* P  J0 d) [7 {) _      1、夾緊點在兩定位點的中間,軸會發(fā)生撓曲。有結(jié)合加工要求判定是否可接收嗎?) X# r" |1 M/ O. g' z" D4 m
      2、以螺紋緊固產(chǎn)生夾持力,有無扭力的要求呢?* @. g! V$ ?( D+ x, v
      3、請問有無考慮8根軸的夾持力的分配?軸的各段外徑都是有公差的。
) |, F' y/ r% Q/ b0 F% ?      4、零件裝夾前,有清理夾具的工序嗎?* l& L( ~4 {; D# c! W8 O) ^
      5、該夾具沒有軸向定位的,那么對一組8跟軸在裝夾時軸向定位的工裝是怎樣的呢?
3 M0 V: Y( |* V: z7 f0 G      以上,謝謝!
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9#
發(fā)表于 2016-5-22 11:20:46 | 只看該作者
定位是用臺階端面卡住定位的?看圖上軸在壓不緊有向后跑的趨勢
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10#
 樓主| 發(fā)表于 2016-5-22 11:33:48 來自手機 | 只看該作者
mixin0756 發(fā)表于 2016-5-22 09:44
* G& _6 K  ?) k2 H110根3根不合格不會是程序的問題,壓板壓的不緊移位了。

9 V( V' P' b7 Q0 H5 c* `+ x; K可是為什么恰好軸伸短了1mm,總長短了1mm?這兩點比較困惑,軸間距沒問題啊
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