該零件要加工正反兩面,在兩臺(tái)數(shù)控車床上加工,正面加工是以三爪卡盤夾緊反面軸承孔位外圓再以三個(gè)頂針頂靠凸臺(tái)面,來加工正面的法蘭面及軸承孔的粗精加工。
反面加工是以定位芯軸和三個(gè)等高定位塊定位,三個(gè)拉爪壓緊來粗精加工反面的軸承孔并確保長(zhǎng)短尺寸(見圖4-1);
* p. Y0 ~6 m/ U7 D4 b從加工表面分析,因表面粗糙度正常,無振動(dòng)造成的抖紋,可排除受振動(dòng)影響;變換多個(gè)受力點(diǎn)及壓緊點(diǎn),無改善;考慮到受熱可能對(duì)其造成影響,在各個(gè)時(shí)間點(diǎn)對(duì)產(chǎn)品尺寸進(jìn)行測(cè)量,尺寸存在微小的變化,但加大冷卻液流量卻未能消除橢圓現(xiàn)象。
/ q( o8 J7 A, O$ P6 H基于以上問題點(diǎn)記錄,論壇大神有什么高見沒。。。
xuzhuodage 發(fā)表于 2018-5-5 11:44
高見沒有,我來看看誰有低見
Potato2081 發(fā)表于 2018-5-5 14:11
基準(zhǔn)統(tǒng)一,免分粗、精二道。
試下夾一端凸臺(tái)外圓一次車成另端(含法蘭)再撐另端內(nèi)孔車剛才的凸臺(tái)。
xxoaa123 發(fā)表于 2018-5-5 15:30 o- C1 h, z. N: Q7 v5 s
把加工路線改為1.粗車內(nèi)孔2.精車內(nèi)孔3.粗車法蘭面4精車法蘭面。這樣從粗車法蘭面到精車法蘭面就減少了3.6分 ...
韓寒11 發(fā)表于 2018-5-5 19:50" b2 n3 ^7 Z5 k$ c
工件夾持變形了,有三坐標(biāo)最好,看看檢測(cè)出來的橢圓是不是和夾持面相對(duì)應(yīng)的,如果是,那么就需要更改夾具結(jié) ...
冷月梧桐 發(fā)表于 2018-5-5 21:53
兩個(gè)方面分析5 p' z% h: f# V% @- s/ D* T
1,加工好之后量是橢圓,那是機(jī)床問題,多為主軸軸承問題7 f \4 {/ Z. q
2.機(jī)床上量的是好的話,拿下來是 ...
loveskycc 發(fā)表于 2018-5-6 10:03
機(jī)床上量沒問題,那證明從機(jī)床本身應(yīng)該沒問題,拿下來橢圓應(yīng)該是夾具的問題,你這個(gè)夾具就是容易出橢圓的夾 ...
zmztx 發(fā)表于 2018-5-6 16:57
第一感覺和5樓一樣6 F8 S, Y) C! |4 A0 Q0 M
φ80出現(xiàn)橢圓現(xiàn)象,是不是整個(gè)圓都在(-0.035/-0.057)范圍內(nèi)變化?誤差大約0.02。如果是 ...
遠(yuǎn)祥 發(fā)表于 2018-5-6 18:26
誤差比較大啊,有三、四十絲;測(cè)量方法明天再按你說的三點(diǎn)測(cè)法,再多測(cè)幾次。
遠(yuǎn)祥 發(fā)表于 2018-5-6 16:53
大哥,公差兩個(gè)絲,咋干得了呢
zmztx 發(fā)表于 2018-5-6 19:36
問題可能可能出在壓板上,
測(cè)量前,用粉筆標(biāo)記三個(gè)卡爪,三個(gè)壓板的位置' S" I# Q. y7 J' F7 o, c
測(cè)量時(shí),注意正對(duì)著三個(gè)卡爪, ...
狙擊手 發(fā)表于 2018-5-7 00:35! Z! U- p% X3 e: t
該夾具做出過合格產(chǎn)品嗎?
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