機械社區(qū)

 找回密碼
 注冊會員

QQ登錄

只需一步,快速開始

搜索
12
返回列表 發(fā)新帖
樓主: 用心體會
打印 上一主題 下一主題

懂磨床的進(jìn)來--有圖

[復(fù)制鏈接]
11#
 樓主| 發(fā)表于 2013-10-9 01:17:48 | 只看該作者
孤酒 發(fā)表于 2013-10-7 08:28
& w* [' k" k0 E樓主是首次加工,還是之前就在做,突然出現(xiàn)問題?如果是以前沒問題,比較有哪些因素發(fā)生了變化。/ r, x9 T9 C; \5 _* s$ U# c
給的公差 ...

8 j4 R/ O8 i* P, N( T* `2 p. l
  c: a  i2 w9 g% C" b( J& O, R+ ]0 H是之前一直在做的,跳動公差最大0.012! l, U2 {5 k4 V7 C
設(shè)備精度,進(jìn)刀量,頂尖孔圓度這個不用考慮均是好的5 V+ n8 U( A# \3 r2 t2 Y
中心架那些夾痕波紋式怎么產(chǎn)生的?
回復(fù) 支持 反對

使用道具 舉報

12#
 樓主| 發(fā)表于 2013-10-9 01:40:11 | 只看該作者
nbfanghung 發(fā)表于 2013-10-7 13:55 7 e- e1 T# n& Y4 A" A- \2 Z
兄弟你是做渦輪增壓器的嗎,我有個葉片也是里面的,可以問問你嗎,我的qq是597161125

9 f1 d9 H5 D% t* z8 U5 {( f, _* D, Q不好意思,我只對磨床技術(shù)感興趣 ,其他我不參與討論
7 z6 ]% ]. n: {' k  i9 @
回復(fù) 支持 反對

使用道具 舉報

13#
發(fā)表于 2013-10-9 07:57:38 | 只看該作者
用心體會 發(fā)表于 2013-10-9 01:04
$ Q+ h. y6 [3 ^" n+ t以中心架為界限前面都是好的,后面跳動超差(跳動公差最大0.012)
+ F, v  s6 s- m+ T8 }) p% w; M中心架是艾洛寶的。( w" p6 P/ n5 A& z8 Y  V
之前一直都是好 ...
& J- W( Y' b8 v1 ^3 J
1絲多的跳動,那問題很嚴(yán)重了。沒中心架也不會有這么大的跳動。/ i  r) G" j7 t& R0 s
尾架頂緊力是彈簧還是別的方式?這個頂緊力一定要穩(wěn)定。
* s: `/ p4 ^. \. ~9 @5 G5 O* L6 ~打表在尾架合金頭上,掰掰剛性,比如有隱性松脫,目測不出來的。
7 P$ Y/ ^5 J; q0 w' M, P仔細(xì)摸摸合金頭,看是不是崩缺的情況。7 s2 t1 A$ V: ^+ ]& `
這些在實際中很常見的。
5 ^- K' @  Z0 @1 z7 w! j# G然后把頭尾架挪一起,看看兩頂尖是否重合。但機床幾何精度變化的可能性很小,但調(diào)整尾架時墊了臟東西導(dǎo)致精度超差的可能性還是有的。. U9 ^1 t% v5 q0 c0 ^: {
中心架的合金爪,檢查下表面情況。
7 w: ^% R, S+ Y6 S5 T那些印正是應(yīng)為跳動大才導(dǎo)致的,但不排除中心架夾持力過大,這個檢查下油路壓力,調(diào)到范圍內(nèi)。: G! r: _* z9 E( v
貌似是自動上下料的吧,磨葉片的也是一個品牌的床子?是卡磨吧,帶自動上下料。
& w% ^3 O' y9 r) A; k; y2 F
( ~" P+ s  T. B! O
4 L7 d" z2 \" {  b# w

點評

支持,再有是否N件都這樣?還是只一件?對比來看會更容易找原因  發(fā)表于 2013-10-9 10:06
回復(fù) 支持 反對

使用道具 舉報

14#
發(fā)表于 2013-10-9 08:36:38 | 只看該作者
用心體會 發(fā)表于 2013-10-9 01:06
% Y$ Y, }3 r( H. @我對你說的最后一刀無火花磨削比較感興趣,能不能詳細(xì)的解釋一下,謝謝
4 o/ l/ D2 r2 W7 m7 Y! H4 z
就是光磨,磨削達(dá)到尺寸要求以后,不再進(jìn)刀,而是保持原有磨削狀態(tài)將加工面反復(fù)再磨幾次,精密磨削時候這個過程不可缺少。
. _8 ]2 s9 @9 }! G 復(fù)制的,俺不會組織語言。
4 f+ Z' g5 f+ l & h3 v3 \( l4 S; W) r

點評

呵呵! 自己試過才知道.  發(fā)表于 2013-10-9 11:29
這是一種方式,可以提高光潔度,僅此。  發(fā)表于 2013-10-9 11:01
回復(fù) 支持 反對

使用道具 舉報

15#
 樓主| 發(fā)表于 2013-10-9 21:32:41 | 只看該作者
螺旋線 發(fā)表于 2013-10-9 07:57
+ @6 ?+ Z  u$ v% y. J1絲多的跳動,那問題很嚴(yán)重了。沒中心架也不會有這么大的跳動。
: H1 {( Z8 g7 X, {8 ?2 z6 z5 \尾架頂緊力是彈簧還是別的方式?這個頂緊 ...
, O# V2 P5 N# z/ H: ^5 f" ^
我們做的產(chǎn)品跳動最大公差保證在0.012以下就是合格的
& N* W5 F9 ?( n6 @尾架頂緊力是彈簧!
) a  F! `5 \0 W, g. I尾座頂尖剛換了個新的,前面的有磨損情況
/ \3 X6 I8 x: l3 n2 c" A檢查了一下中心架的三個合金爪發(fā)現(xiàn)其中一個有一點缺角情況,由于沒有備件暫時湊合著用
; T0 |  ]: {' I! A! `中心架壓力正常; m1 g/ u; _1 K  s" m7 e, A# n8 _9 m
床子是日本的OKUMA帶機械爪自動上料。+ Y5 E3 n, \5 a+ Z: z, h+ x4 n8 C
目前跳動已經(jīng)好了,但是原因還是無法最終判定!這有點讓人惱火啊……
, v) X+ U$ P$ [. H( \# |# B( ~3 D  n. {! A- w7 ^, p7 H( x9 Z- [

3 l: d" B, U! h& z補充內(nèi)容 (2013-10-16 14:04):3 T/ k, O0 m4 O: `
謝了

點評

是換了頂尖后就好了嗎?那不就清楚了。不管怎么說,好了就好。精加工嘛,一點點不合適就不行?赡苣氵@種規(guī)格的產(chǎn)品要求不是很高。我們實驗的那種,比較短,細(xì)的。要求2微米以內(nèi),沒中心架,一刀成型,可保半絲以內(nèi)  發(fā)表于 2013-10-10 08:04
回復(fù) 支持 反對

使用道具 舉報

16#
 樓主| 發(fā)表于 2013-10-9 21:34:13 | 只看該作者
qeuun 發(fā)表于 2013-10-9 08:36 # Y, Z# |1 l7 S8 z! F$ Y
就是光磨,磨削達(dá)到尺寸要求以后,不再進(jìn)刀,而是保持原有磨削狀態(tài)將加工面反復(fù)再磨幾次,精密磨削時候這 ...
) j. M1 I( F1 d/ U  }$ Q
明白了!
回復(fù) 支持 反對

使用道具 舉報

17#
發(fā)表于 2013-10-9 22:05:44 | 只看該作者
增點見識
回復(fù) 支持 反對

使用道具 舉報

18#
發(fā)表于 2013-10-10 17:11:55 | 只看該作者
感謝樓主分享,謝謝。!
回復(fù) 支持 反對

使用道具 舉報

19#
發(fā)表于 2013-10-13 09:50:01 來自手機 | 只看該作者
學(xué)習(xí)了
回復(fù) 支持 反對

使用道具 舉報

20#
發(fā)表于 2013-10-13 12:35:41 來自手機 | 只看該作者
學(xué)習(xí)了
回復(fù) 支持 反對

使用道具 舉報

您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 注冊會員

本版積分規(guī)則

小黑屋|手機版|Archiver|機械社區(qū) ( 京ICP備10217105號-1,京ICP證050210號,浙公網(wǎng)安備33038202004372號 )

GMT+8, 2024-11-9 00:50 , Processed in 0.057772 second(s), 16 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回復(fù) 返回頂部 返回列表