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* H/ S) x1 P# L4 V$ w內(nèi)容摘要:加工中心掉刀故障分析與處理目前,加工中心的自動換刀裝置(ATC)有兩種常用類型的換刀方式,一是刀具從刀庫中直接由主軸交換,二是依靠機械手完成主軸與刀庫上刀具的交換。第一種換刀方式適用于小型加工中心,刀庫較小,刀具較少,換刀動作簡單,出現(xiàn)掉刀等故障時容易發(fā)現(xiàn)并能及時排除。本文以VMC2000型加工中心為例分析掉刀故障
" G: i& R: S2 b1 w& r2 p目前,加工中心的自動換刀裝置(ATC)有兩種常用類型的換刀方式,一是刀具從刀庫中直接由主軸交換,二是依靠機械手完成主軸與刀庫上刀具的交換。第一種換刀方式適用于小型加工中心,刀庫較小,刀具較少,換刀動作簡單,出現(xiàn)掉刀等故障時容易發(fā)現(xiàn)并能及時排除。第二種換刀方式,從結(jié)構(gòu)上和動作上看均屬于比較復雜的一種。本文以VMC2000型加工中心為例分析掉刀故障現(xiàn)象并加以處理。 加工中心換刀動作分析 從PLC圖上看此機床換刀程序達900多步,很難讀懂其工作原理。在此,略運去ATC數(shù)據(jù)交換、傳遞、存儲及刀號存儲等內(nèi)容,把換刀動作簡述如下:CNC換刀指令(M06)→刀套下降→下降到位→機械手轉(zhuǎn)動→轉(zhuǎn)動減速→轉(zhuǎn)動到位→主軸刀松開→松開到位→機械手轉(zhuǎn)動→轉(zhuǎn)動減速→轉(zhuǎn)動到位→主軸刀夾緊→夾緊到位→機械手逆轉(zhuǎn)→機械原位,換刀完成。其中,機械手的快、慢速由變頻器實現(xiàn),電動機轉(zhuǎn)動時帶動機械凸輪傳動實現(xiàn)機械手的上升、下降。 掉刀故障 掉刀故障現(xiàn)象出現(xiàn)在新機床試運行一個月以后,一開始,偶爾出現(xiàn)一次,以為是偶然因素引起的,沒有引起足夠的重視,慢慢地逐漸變多,經(jīng)常在換第一把刀時掉刀,因是測量儀,故很容易摔壞,同時伴隨著主軸上的刀裝不到位的情況。仔細觀察,掉刀故障有兩種情況出現(xiàn),一種是由本工步加工完成后掉刀,一種是本工步根本沒加工,刀具落在工作臺上。由于加工過程中,換刀動作均執(zhí)行,動作順序正常,故出現(xiàn)掉刀、裝刀(裝到主軸上)不到位時均無任何報警現(xiàn)象,只有操作者在工件檢查或聽到掉刀異常聲音時,才會發(fā)現(xiàn)故障。 故障分析與處理 檢查機械手執(zhí)行ATC換刀故障排除步驟,把機械手停止在垂直極限位置。檢查機械手手臂上的兩個卡爪及支持卡爪的彈簧等附件。均沒有發(fā)現(xiàn)問題,說明機械手夾持刀具緊固,在機械手轉(zhuǎn)動情況下不會出現(xiàn)掉刀現(xiàn)象。 檢查刀具夾持情況根據(jù)刀具有主軸上裝不位的現(xiàn)象分析,可能是主軸內(nèi)孔中碟簧不能對刀具夾持緊固,從而出現(xiàn)刀裝不到位,甚至裝不上而掉刀現(xiàn)象。重新調(diào)整了打刀氣缸的行程。試車時沒有出現(xiàn)任何問題。運行幾天后又出現(xiàn)掉刀現(xiàn)象。 檢查換刀程序針對本故障僅出現(xiàn)在換刀動作過程中,與其他動作無關(guān),編輯一個自動換刀反復執(zhí)行程序,并運行此程序,以期找到掉刀的真正原因。編輯自動換刀程序 在程序運行中,發(fā)現(xiàn)如下情況:主軸刀具夾緊沒有到位,甚至還沒有夾緊動作的情況下,機械手轉(zhuǎn)動,于是掉刀。依前文換刀動作順序分析主軸刀具夾緊到位行程開關(guān)誤動作引起掉刀故障。打開PLC梯形圖,監(jiān)控該行程開關(guān),反復按壓該行程開關(guān),開關(guān)正常,這說明掉刀故障仍未徹底排除。 后廠家售后服務(wù)人員在檢查主軸內(nèi)的抓刀桿(因主軸內(nèi)冷漏水,主軸拆卸過),都沒發(fā)現(xiàn)問題,偶爾掉刀現(xiàn)象還是存在,在咨詢本部后,今后認為可能是機床離高頻淬火機太近,存在電磁干擾,對本機重新安裝了接地保護。在調(diào)試后沒有出現(xiàn)掉刀現(xiàn)象。 8 s, ~* y. n! s# O7 ^& C! {( I/ H
機床運行很長時間后,突然又出現(xiàn)掉刀現(xiàn)象,機床也已經(jīng)過保護期,仔細觀察后,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)在和以前有一點不同,就是有時掉刀時會出現(xiàn)兩次換刀,在裝刀后,機械手本應反轉(zhuǎn)退回的,但有時卻不抓刀,機械手繼續(xù)正轉(zhuǎn),造成機械強制把刀從主軸或刀杯中撞出(不好形容)然后報換刀時間過長警,然后突然出現(xiàn)刀臂位置不對報警,后操作工反映,這個報警近來出現(xiàn)的很頻繁,(公司有些操作工從學校出來時間不長,英文也不是太好,沒看懂報警內(nèi)容,也沒匯報,認為是潤滑報警,加油后很常時間才會再出現(xiàn)一次,故操作工認為是潤滑報警),分析認為是不應該出現(xiàn)二次機械手正轉(zhuǎn),而二次換刀應該是第一次換刀到位后,信號沒到,造成機械手繼續(xù)正轉(zhuǎn),仔細觀察到位接近開關(guān),到位時指示燈亮,梯形圖也顯示到們,開關(guān)間隙也正常。開機觀察,發(fā)現(xiàn)有時機械手在原位,而接近開關(guān)指示燈突然閃一下,這時也報警,頻次不是很高。因是臺灣廠機床,后用國產(chǎn)接近開關(guān)(PNP型)更換了這一接近開關(guān),繼續(xù)開機觀察關(guān)天,沒有發(fā)現(xiàn)有報機械手位置不在原位警,而在試運行換刀程序,掉刀現(xiàn)象不再發(fā)生,機床已運行兩個月,掉刀現(xiàn)象沒有再發(fā)生。
5 G' j2 v: h3 ? F. b后分析原因,可能是接近開關(guān)本身存在問題,但因是新機床,且開始時沒報原位警,故沒考慮到是它的問題,而這次掉刀后,后來也沒更換和調(diào)整其它任何地方。這也說明,有時故障很簡單,而維修時可能想的問題很多,反而復雜化。通過以上維修過程可能看出,加工中心出現(xiàn)故障時,需先易后難,先簡后鳘,有步驟的一個故障一個故障的排除,切莫因發(fā)現(xiàn)一處故障,就認為問題徹底解決了。而操作工的匯報也很重要,有時你沒問,他根本就不知道哪對哪,造成故障后他才找維修。 |