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簡易數(shù)控車床又叫做經(jīng)濟型數(shù)控車床,由于其價格經(jīng)濟自動化程度又高,因此在機加工行業(yè)中得到普遍認(rèn)可和廣泛使用。
+ H) t& k5 i# Z% A0 _/ p# {0 o; w 簡易數(shù)控車床是在普通車床的基礎(chǔ)上發(fā)展起來的,但其自動化程度卻得到極大提高。其自動控制系統(tǒng)主要由單片機構(gòu)成,通過控制程序,控制機床的縱向及橫向進給裝置及換刀裝置,自動完成零件的加工。所以,簡易數(shù)控車床是較復(fù)雜的機—電一體化設(shè)備,因而在出現(xiàn)故障時也要從機床的機械結(jié)構(gòu)和電氣控制兩個方面綜合分析,F(xiàn)結(jié)合自己在實際維修工作中的一點經(jīng)驗,對其常見故障作幾點分析。 1.程序啟動后,步進電機抖動不轉(zhuǎn)
5 P r' i7 N d& M. y* I 這一現(xiàn)象一般是步進電機或其控制系統(tǒng)斷相造成的。有可能是步進電機本身的故障也可能是其驅(qū)動電路的故障。首先檢查步進電機的連接插頭是否接觸良好,若連接插頭接觸良好,可再將沒有故障的一相電機調(diào)換過來,若調(diào)換電機后運行正常,則說明原步進電機有故障,若調(diào)換電機后仍不能正常工作,則說明其控制部分不正常,可重點檢查驅(qū)動板上的大功率三極管極其保護元件釋放二極管,一般情況下,這兩個元件損壞的幾率比較大。
+ @+ h/ V% O* A6 u7 b 2.加工程序運行過程中,工作臺突然停止運行,步進電機抖動不轉(zhuǎn) . i2 t- |, o. d0 t8 [4 _0 `
這一現(xiàn)象一般是由機械故障引起的,但也可能是控制系統(tǒng)發(fā)生故障造成的。這時,可先將工作臺退回原點,重新啟動加工程序,若工作臺總是運行到某一位置時停止運行,應(yīng)該是傳動系統(tǒng)的某一部位損壞、變形或被異物卡住等原因造成的。首先將控制系統(tǒng)斷電,然后用手轉(zhuǎn)動絲杠,若在某一部位感覺阻力特大甚至根本轉(zhuǎn)不動,則證明這一位置有故障。應(yīng)檢查絲母與絲杠間隙或溜板鑲條是否太緊、滾珠絲杠的滾珠導(dǎo)槽內(nèi)有無異物、絲杠有無彎曲變形、步進電機減速器內(nèi)柔性齒輪是否松動或有無異物卡住等。
@) u: _( R, i- Z 若手動盤車沒有異常,則是控制系統(tǒng)有故障,應(yīng)按照1的步驟進行檢查。 3 z1 r' d2 P: V( u5 [9 M) G- _
3.低速時步進電機運行正常,高速時步進電機丟步 : r0 }; G, [$ j x" L% X' m
這一現(xiàn)象可能是驅(qū)動電源電壓降低,使步進電機輸出轉(zhuǎn)矩減小造成的。所以應(yīng)重點檢查驅(qū)動電源部分。當(dāng)高壓開頭三極管損壞后,高壓電源無法接通,使高速時步進電機輸出力矩減少,造成丟步。 8 z1 }. e9 j# G, ^/ F% o
也可能是機械故障造成的。所以在檢查上述部件未果的情況下,還應(yīng)檢查絲杠、絲母、溜板、步進電機減速器等部分,當(dāng)有部件彎曲、變型、或有異物卡住時會使運行阻力增大,當(dāng)?shù)退龠\行時,現(xiàn)象不明顯,但高速運行時則不能完全克服運行阻力而造成丟步。
6 J9 I6 V9 r9 U7 _ 4.程序運行結(jié)束,刀具返回不到零點 3 z/ S$ d+ q6 F6 X# f1 W0 A
這一現(xiàn)象一般是控制系統(tǒng)故障引起的。刀具在進給或在加工時要求低速運行,這時步進電機運轉(zhuǎn)速度較低,采用低壓電源供電,而程序回零點時,要求快速退回,這時要求步進電機高速運行,采用高壓驅(qū)動電源,使輸出轉(zhuǎn)矩增大,保證正;亓?刂聘邏候(qū)動電源輸出的有一開關(guān)三極管,當(dāng)開關(guān)三極管損壞后,高速回零點時,高壓電源打不開,步進電機輸出轉(zhuǎn)矩不夠,造成回零丟步,致使刀具返回不到原點。這一故障更換開關(guān)三極管即可消除。
: P$ d. A+ g; _ K% [5 M9 h 5.程序運行結(jié)束,刀具返回原點時越位 ' L. F0 e8 H) p
這種現(xiàn)象一般是由機械傳動系統(tǒng)運行阻力太大引起的。切削進給時,刀架低速運行,低電壓驅(qū)動,步進電機運轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩小,不足以克服阻力造成丟步。而回零時步進電機高壓驅(qū)動,運行速度高,力矩大,又沒有吃力阻力,步進電機運轉(zhuǎn)正常不丟步。這樣去時丟步而返回時正常就會造成上述現(xiàn)象。這時可檢查步進電機減速箱內(nèi)傳動齒輪或步進電機與絲杠之間傳動齒輪上有無鐵屑異物,或溜板鑲條是否太緊使運行阻力增大等原因。 $ k4 R* a( Q6 q; V7 P
6.空走刀時一切正常,但加工工件時尺寸誤差很大
% }2 Q. {1 H7 S% R+ E 此現(xiàn)象一種可能是絲杠或絲母與車床部位連接松動造成?兆邥r沒有吃刀阻力,溜板運行正常,加工工件時由于吃刀阻力增大,絲杠或絲母與車床連接處松動,造成加工工件尺寸漂移。堅固連接部分,故障即可消除。 4 H8 ]4 K$ p0 W+ y$ X' O
另一種可能是由電動刀架造成的。如果刀架換刀后不能自動鎖緊,從而吃刀時刀具偏離加工點,也會造成上述現(xiàn)象。這時應(yīng)檢查刀架鎖緊裝置及刀架控制箱。 % P- F7 F+ [. N! }8 x
7. 工件局部尺寸誤差大
% E! ]' J& d- |- h 這種現(xiàn)象主要是絲母與絲杠間存在間隙所引起。由于絲母與絲杠長期在某一段運行,使該段的間隙增大,在程序開始時,測定的絲杠間隙被補償?shù)匠绦蚶,但在磨損段無法補償時,則工件局部尺寸超差。解決的辦法是修理或更換絲杠。 ; _* {% T& u$ M; o9 L6 q
8. 電動刀架換刀時旋轉(zhuǎn)不止,不能定位 2 y" i9 z) E! N E* O- T
這是由于當(dāng)程序要某號刀時,電動刀架正轉(zhuǎn)選擇刀具,當(dāng)旋轉(zhuǎn)到該號刀具時,沒有應(yīng)答信號,從而使刀架旋轉(zhuǎn)不止,不能定位。這時應(yīng)檢查電動刀架上的霍爾元件,當(dāng)霍爾元件損壞時,會使所要刀具到位時,沒有檢測信號輸出,從而造成上述現(xiàn)象,這時,更換該號刀的霍爾元件即可。 # {* M( Q& K" S) U7 s
9.程序執(zhí)行過程中,計算機返回監(jiān)控狀態(tài),一切工作不能進行
$ s, q* J, q I, [% k' T 這種現(xiàn)象一般是監(jiān)控程序出現(xiàn)故障造成的,也有可能是強磁干擾引起的。對于強磁干擾可采用接地或屏蔽的辦法解決。若不按程序執(zhí)行或起動程序時不按指令執(zhí)行立即返回監(jiān)控狀態(tài),一般是監(jiān)控程序或計算機硬件出現(xiàn)故障,可更換可疑芯片,如片外程序存貯器芯片,可編程接口芯片或單片機本身,有時片外數(shù)據(jù)存貯器故障也可能引起此現(xiàn)象。若實在不能解決,可找生產(chǎn)廠家重新進行調(diào)試。 6 c( w, Z5 s$ ~% T+ L9 W
10.加工程序經(jīng)常丟失,嚴(yán)重時造成控制系統(tǒng)不能正常工作
# R$ P) ~9 e2 j$ N2 s 若控制系統(tǒng)斷電后加工程序丟失,而機床上電后從新輸入加工程序,機床可以正常加工,則可能是備用電池電壓降低或斷開,造成數(shù)據(jù)存貯器中的加工程序在機床斷電后無法保持而丟失,這時,更換備用電池即可。若加工程序在加工過程中經(jīng)常部分或全部丟失,則極有可能是數(shù)據(jù)存貯器故障引起的,這時可更換片外數(shù)據(jù)存貯器或單片機本身。
" l3 a4 Q: G# g) B8 i# E 總之,簡易數(shù)控車床由機械和電氣兩部分組成,出現(xiàn)故障后要從機械和電氣兩個方面進行分析,判斷出是機械故障還是電氣故障,再深入分析,找出故障點,準(zhǔn)確快速地處理故障,提高機床維修效率。 |
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