磨削電主軸是高精度磨床的核心部件之一,其加工制造的精度直接影響著最終機(jī)床的幾何精度和所生產(chǎn)零件的質(zhì)量。而軸承座則是高精度電主軸磨具中的關(guān)鍵零件,其精度直接影響主軸軸承的運(yùn)轉(zhuǎn)精度和壽命,進(jìn)而決定了主機(jī)的加工精度和使用壽命。 ( o' E; E: m# Z8 z
那如何控制軸承座的精度呢? % f2 S! }9 N" N6 F& B* P
軸承座的精度分析及工藝方案
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/ H3 n; t% Z% K* m6 V4 d+ O1. 工件及主要精度要求 工件如圖1,材料為40Cr鍛件,主要精度要求如下: (1) ∅100mm孔(基準(zhǔn)A)的圓柱度0.002mm,孔底對基準(zhǔn)A垂直度0.003mm。 (2) ∅178mm外圓對基準(zhǔn)A同軸度0.005mm,外圓肩面對基準(zhǔn)A垂直度0.003mm。 (3)170H7mm孔底對基準(zhǔn)A垂直度0.003mm。
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圖1 軸承工件簡圖
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上述精度會影響電主軸的幾何精度、運(yùn)動精度、溫升、靜態(tài)剛度、噪聲及壽命等,也會影響電主軸的運(yùn)動品質(zhì)。
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2. 工藝路線 根據(jù)以上工藝方案分析,結(jié)合工程實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),制定了如下工藝路線: 粗車→調(diào)質(zhì)→車→鉆、鉗→外磨→內(nèi)磨→精車→熱處理(低溫時(shí)效)→精外磨→精內(nèi)磨 其中精外磨和精內(nèi)磨是保證工件最終精度的關(guān)鍵工序過程。
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3.傳統(tǒng)工藝下的加工問題 精外磨時(shí)使用了專用夾具磨芯軸,可以保證一刀落的∅178mm外圓與肩面的垂直要求,檢測該垂直度均在0.001~0.003mm,完全可以滿足工件精度要求。 9 D9 M4 J2 f, E- G: U
精內(nèi)磨時(shí),采用三爪輕夾∅138mm外圓,校正∅178mm外圓及肩面均在0.003mm之內(nèi),一次裝夾磨削∅100mm內(nèi)孔及孔底、∅170H7mm內(nèi)孔及孔底。 + ]+ Q; w B0 q$ h! c
各項(xiàng)精度仍符合圖紙要求,除了內(nèi)孔圓柱度超差。
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這里需要利用三坐標(biāo)量儀復(fù)檢工件,內(nèi)孔發(fā)生了較大的內(nèi)應(yīng)力變形,圓柱度擴(kuò)大為0.012mm,內(nèi)孔尺寸精度和圓柱度均超差。
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從孔底向孔口沿軸線方向使用圓度儀測量內(nèi)孔3個(gè)截面的圓度,三個(gè)截面圓度誤差依次如下:
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圖2 工藝改進(jìn)前工件內(nèi)孔三截面圓度檢測報(bào)告
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靠近孔口處精度明顯好于孔底,三棱型變化趨勢明顯。 7 `9 k2 t+ T1 d5 R( K
變形原因分析及控制方案 " r2 R# m. \/ Z0 m, C4 T! ~
1 R& Z, K8 a: [' g7 I3 q0 f該軸承座工件的加工精度超差主要是由于加工中工件夾緊位置、方向及受力點(diǎn)不恰當(dāng)引起的。為此進(jìn)行簡單初步的工藝試驗(yàn),通過減小工件內(nèi)磨裝夾時(shí)的三爪夾持力,檢查磨削后的工件,發(fā)現(xiàn)圓度明顯改觀,但仍然有3處高點(diǎn)的跡象,可見工件變形導(dǎo)致的精度超差主要是由裝夾方式不合理引起的。 5 w5 A1 `- v! i9 h# g! s
為了解決因裝夾變形引起的精度超差問題,改變夾具原有的精內(nèi)磨裝夾方式,改徑向三爪夾持為軸向夾持,設(shè)計(jì)如圖3所示內(nèi)磨夾具工裝。 , `7 v5 c y4 B' e7 A- E
圖3 內(nèi)磨夾具簡圖 1. 三爪卡盤 2.內(nèi)磨夾具主體 3.拉緊螺釘 4.工件 5.內(nèi)磨夾具壓環(huán)
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原工藝路線合理,只是在精內(nèi)磨工序中,工件的裝夾方法需要改進(jìn)。 ( n" M7 o( s* X, {
改徑向夾持為軸向夾持,工裝需要以工件∅130外圓及肩面定位(工件∅130mm外圓與內(nèi)磨夾具內(nèi)孔小間隙配合)、∅178mm外圓處肩面拼緊用壓蓋壓緊,固定工件位置來進(jìn)行精內(nèi)磨工序內(nèi)容加工。 % [5 T* Y9 y8 C7 P. i( \
具體工藝控制方案如下:
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加工變形控制方案實(shí)施 % c+ y. i3 S0 b6 p* J
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通過∅130mm外圓、∅220mm外圓、∅178mm外圓及肩面一次加工,保證精度要求。由于使用了專用的磨芯軸夾具,可以保證一次加工出來的∅178mm,外圓與肩面垂直要求,檢測該垂直度均在0.001~0.003mm。完全可以滿足工件精度要求,也同時(shí)可以滿足為后道工序精內(nèi)磨做工藝基準(zhǔn)的要求。
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然后在精內(nèi)磨時(shí),采用三爪夾持內(nèi)磨夾具外圓,校正∅220mm外圓進(jìn)行基準(zhǔn)過度,校正∅220mm外圓及∅178mm外圓處肩面均在0.003mm之內(nèi),一次裝夾磨削∅100mm內(nèi)孔及孔底、∅170H7mm內(nèi)孔及孔底。在磨削結(jié)束后,測量工件的孔徑尺寸和圓度都符合圖紙要求,并且內(nèi)孔圓度在0.002mm以內(nèi)。
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最后,將完工工件送三坐標(biāo)測量機(jī)和圓度檢測儀進(jìn)行測量,從孔底向孔口沿軸線方向使用圓度儀測量內(nèi)孔 3 個(gè)截面的圓度,三個(gè)截面圓度誤差依次如下
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0 Q3 r6 R. a- M8 @圖4 工藝改進(jìn)后工件內(nèi)孔三截面圓度檢測報(bào)告 : t) H+ \, l$ F0 T5 ]3 x3 t- L
檢測結(jié)果均滿足圖紙要求,內(nèi)孔3個(gè)截面的圓度,均小于0.003 mm的精度要求。
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傳統(tǒng)機(jī)械加工機(jī)床趨于統(tǒng)一化,沒有精度高低之分,而高精度零件的加工沒有相應(yīng)的專門高精度機(jī)械加工機(jī)床,因此必須建立新的、完善的專門化高精度機(jī)械加工機(jī)床,這樣對于高精度機(jī)械加工的工作人員、流程配置都會有很大幫助。 $ Y; |/ u- Z; o$ Y$ O3 G
而案例中采用新的工藝路線和工藝方法,因裝夾變形引起的工件精度超差問題已經(jīng)解決,工件的合格率由原來的20%提高到98%以上,而這些方法和措施也可以推廣應(yīng)用到其他類似工件的加工中。 |