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標(biāo)題: 又來了!這種機(jī)構(gòu)位移傳感器檢測不準(zhǔn)確,為什么 大家討論下 [打印本頁]

作者: 風(fēng)格尚11    時(shí)間: 2017-6-15 19:14
標(biāo)題: 又來了!這種機(jī)構(gòu)位移傳感器檢測不準(zhǔn)確,為什么 大家討論下
[attach]425249[/attach]   

' r! @( O- Y( ?( F9 U物體不動(dòng),同一個(gè)產(chǎn)品,測得的值不同,最大相差0.1mm    為什么???
6 T6 ]$ [; h6 Y
( T( Z/ G' t7 i1 |( p2 v; g
作者: 謙卑畏天恩    時(shí)間: 2017-6-15 19:55
電阻有溫飄
作者: 未來第一站    時(shí)間: 2017-6-15 20:52
整個(gè)機(jī)構(gòu)的重復(fù)定位精度不夠。
作者: hyr003    時(shí)間: 2017-6-15 21:02
導(dǎo)軌的精度等級是多少?
作者: 機(jī)械——菜鳥    時(shí)間: 2017-6-15 21:39
建議你打個(gè)表,看看機(jī)械部分的重復(fù)定位精度是多少!先排除機(jī)械結(jié)構(gòu)本身的定位誤差
作者: alecx1234    時(shí)間: 2017-6-15 22:26
用滾珠絲杠要好吧,可能不是傳感器的精度而是螺桿的精度有問題
作者: Cavalier_Ricky    時(shí)間: 2017-6-15 22:41
產(chǎn)品多長?材質(zhì)是什么?產(chǎn)品是怎么夾持的?用氣缸的理由是什么?。。。。。。。。。。
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作者: pengzhiping    時(shí)間: 2017-6-15 23:23
限位器接觸的時(shí)候產(chǎn)生了彈性變形。
作者: 廣州粵研鐘彥華    時(shí)間: 2017-6-16 08:11
位移傳感器應(yīng)該直接接觸工件
作者: ywjianghu    時(shí)間: 2017-6-16 08:15
畫這個(gè)圖也化了時(shí)間。
% e6 g! J: f0 h" |2 Z% y如果你上一段錄像,包含的信息就更多了。" b7 C! U0 {5 t7 S2 i
正常來說,測量時(shí)用的力需要溫柔穩(wěn)定,用氣缸的運(yùn)動(dòng),相對來說,太粗暴。
作者: xiaobing86203    時(shí)間: 2017-6-16 08:20
也有可能是氣缸推力過大,導(dǎo)致位移傳感器每次壓縮時(shí)狀態(tài)有差別;你圖片上氣缸安裝在哪里?氣缸出力方向要跟傳感器軸心同軸,否則也會(huì)有受力點(diǎn)偏差
作者: 水屬性    時(shí)間: 2017-6-16 08:30
這樣裝配的結(jié)構(gòu)結(jié)構(gòu)剛性不夠的話,汽缸一壓有0.1的變形很正常
作者: Adobλ    時(shí)間: 2017-6-16 08:57
信息全面點(diǎn)
作者: 想飛的鳥~~    時(shí)間: 2017-6-16 09:05
靠什么復(fù)位呢?怎么保證接觸產(chǎn)品部分一直處于左側(cè)?[attach]425279[/attach]以前做的這樣的結(jié)構(gòu),傳感器國產(chǎn)的沒出現(xiàn)過那么大的誤差!
作者: 淡然    時(shí)間: 2017-6-16 09:32
可以試試其它的長度檢測方式。* j' {8 r% s4 B6 Z

作者: 廣州粵研鐘彥華    時(shí)間: 2017-6-16 10:12
[attach]425283[/attach]
' d+ U  Y* E& t+ H) L7 v4 u' `
作者: ltzian    時(shí)間: 2017-6-16 11:54
重復(fù)定位的問題。另外盡量減少?zèng)_擊等振動(dòng)對估器的影響
作者: 俺是一片云!    時(shí)間: 2017-6-16 18:25
我來看看最終原因是什么?
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作者: NEMO_LLSoQ    時(shí)間: 2017-6-16 21:31
電阻式的測長機(jī)構(gòu)精度普遍偏低。
" o, q' n& S! }6 @+ o建議用光柵尺。
作者: NBB20    時(shí)間: 2017-6-16 23:04
樓主可以參考下面的辦法,試驗(yàn)一下:" S5 }9 V  k' n. G: A; H  a. b
1.將傳感器頭部和導(dǎo)軌上的連接塊松開,單獨(dú)測試傳感器,壓入、彈出的變動(dòng)量,既重復(fù)定位精度。
( d8 r" n& Q1 G/ ~2.將傳感器頭部和導(dǎo)軌滑塊連接一起再試,而且要注意在復(fù)位彈簧不同行程作用下的誤差。
' D2 p  P3 F1 {  U3.將氣缸掉氣,工件確認(rèn)夾緊,手動(dòng)用推動(dòng)這個(gè)機(jī)構(gòu)到阻擋點(diǎn),嘗試用不同大小的力量測試,看看阻擋點(diǎn)的剛度。
6 h. T* ?/ s% q& r7 h: T從傳感器一直到整個(gè)尺寸傳遞機(jī)構(gòu),過程拆開了一點(diǎn)點(diǎn)試驗(yàn)每個(gè)部分的重復(fù)定位精度,應(yīng)該是有結(jié)論的
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/ E2 i- v" @1 F3 j% L& s$ D$ `個(gè)人覺得,
$ l4 S7 a) R4 b, n$ {$ \& z1 x1.傳感器復(fù)位彈簧不足以克服直線導(dǎo)軌的摩擦力和慣性
9 T, v' h5 b1 ~2.氣缸前一定要加緩沖器,盡量消除彈跳
& C$ S7 z0 U) x! i, d3.阻擋點(diǎn)增大剛度,設(shè)有磨損槽,定期更換
$ d) {! k; b( Z+ w: T6 {- x+ w5 ]" x- p6 w# L. @5 _

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作者: 姚凱machine    時(shí)間: 2017-6-17 16:53
樓主看你畫的導(dǎo)軌像THK的導(dǎo)軌,精度μ級的,但是氣缸+限位的重復(fù)定位給精度0.1mm以上,所以能否考慮電缸(直線模組),電缸自帶導(dǎo)向,可以取代你的限位、氣缸、導(dǎo)軌。
作者: lxb6411    時(shí)間: 2017-6-22 16:28
樓主有可能是傳感器伸縮方向和工件的接觸面不垂直造成的。
作者: threetigher    時(shí)間: 2017-9-24 00:15
NEMO_LLSoQ 發(fā)表于 2017-6-16 21:31
! s& V) t) v% d- z( t. C% |+ E+ `: f電阻式的測長機(jī)構(gòu)精度普遍偏低。
5 G7 m7 v- q: Y, V( {- }9 J建議用光柵尺。
$ }: h3 c! [; R1 G- A: T  }( a& h
有沒推薦的光柵尺,謝謝!1 \! t* d! [" C7 i" v





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