機械社區(qū)

標題: 同步帶都斷兩回了,求教怎么改善。 [打印本頁]

作者: hongsongwang    時間: 2014-7-5 15:15
標題: 同步帶都斷兩回了,求教怎么改善。
如圖是是我們廠生產(chǎn)的一款籃球內(nèi)膽成型機,用于推動成型模具的進出的進出裝置。工作時液壓旋轉(zhuǎn)缸通過增速減扭的自制減速器,帶動同步帶輪轉(zhuǎn)動,在通過同步帶帶動滑塊前后移動,滑塊通模具連接在一起,F(xiàn)在模具重力約為10kg,模具進出的速度約為216mm/s。每詞模具進出完成一個籃球的內(nèi)膽成型。設備每天生產(chǎn)3000多個內(nèi)膽。就是模具每天以216mm/s的速度進出3000多次。之前用的是棉線的同步帶,用了不到2個月同步帶斷裂了,后來更換帶鋼絲的同步帶,昨天又斷了。想想是否是速度太快,沖擊太大造成的同步帶斷裂。特來社區(qū)請教,其原因以及改進措施。還請不吝賜教。 (, 下載次數(shù): 370) (, 下載次數(shù): 335) (, 下載次數(shù): 310) (, 下載次數(shù): 323)

作者: 陽光MAN    時間: 2014-7-5 15:54
感覺你同步帶不平,你要是同步帶和直線滑臺做到水平安裝估計就沒有什么問題了,我們公司的每分鐘30次,連續(xù)開機16小時一年下來都不會斷。
作者: 小白丶經(jīng)典    時間: 2014-7-5 16:02
可否考慮更換傳送方式
作者: ilyric    時間: 2014-7-5 16:12
本帖最后由 ilyric 于 2014-7-5 16:24 編輯

哪個型號的同步帶?換高扭矩的(S5M,S8M)帶鋼絲的PU帶試試。
只要皮帶選對了,這個沒理由斷的。robostar的750長行程機械手里面就用的這種結(jié)構,s5m 25mm寬的pu帶鋼絲同步帶。只不過是用伺服電機驅(qū)動的。
還有個建議就是緩沖墊換油壓緩沖器。
作者: 壞~蛋    時間: 2014-7-5 16:30
本帖最后由 壞~蛋 于 2014-7-5 16:32 編輯

如果同步帶型號不對,這個速度還是相對來說比較快,然而我看你同步帶寬度和長度比例來說,應該做高速度帶沖擊強度的運動,會有點吃力,這樣的話只有換大扭矩同步帶,要么改成齒條齒輪,還有一點,你這是液壓帶動,萬一卡住的話就會對同步帶造成高強度拉扯,考慮拉斷過沒?
作者: hongsongwang    時間: 2014-7-5 16:39
ilyric 發(fā)表于 2014-7-5 16:12
哪個型號的同步帶?換高扭矩的(S5M,S8M)帶鋼絲的PU帶試試。
只要皮帶選對了,這個沒理由斷的。robostar的 ...

后面選用的就是S5M帶鋼絲的橡膠帶,結(jié)果還是斷了 我估計是同步帶沒裝好。

作者: yancnc    時間: 2014-7-5 16:59
你查一下同步帶的參數(shù)是否滿足要求? 如果不滿足是要可以選寬一點的或者大齒距的同步帶
作者: IORI23    時間: 2014-7-5 17:06
贊同5樓     要不要考慮換種驅(qū)動方式
作者: 水泵專家    時間: 2014-7-5 18:47
加速度是多少,是否沖擊太大了?
作者: k-xiangang    時間: 2014-7-5 18:53
速度高牙距要小。選細牙試試
作者: 張超518    時間: 2014-7-5 19:10
嗯,學習了!這種討論對大家都會有提升!
作者: l6067066    時間: 2014-7-5 19:12
本帖最后由 l6067066 于 2014-7-5 19:16 編輯

期待正確的答案,會不會根溫度因素有關
作者: Cavalier_Ricky    時間: 2014-7-5 19:41
到現(xiàn)在也不說說斷掉的位置有沒有規(guī)律。。。
作者: qdsantian1    時間: 2014-7-5 20:32
初速度快了,就是啟動轉(zhuǎn)的那一瞬間速度快了,應該檢查斷裂位置,看看是不是在一個位置,或者是在一面,
作者: 虎王    時間: 2014-7-5 21:37
速度高牙距要小。選細牙試試
作者: Lixinwu    時間: 2014-7-5 21:40
用聚氨脂橡膠的P8M弧齒的的就不會壞了.
作者: 1440971276    時間: 2014-7-5 22:05
贊同前面所說的
目前跟換驅(qū)動方式不太可能,以下改善僅供參考
1)更換油壓緩沖器,
2)追加位置確認感應器,
3)油壓壓力是否可以降低,
4)油壓電磁閥是否中卸式的,
5)有沒有制動閥,減壓閥

作者: 英雄愛美女    時間: 2014-7-6 00:00
更換傳動方式會好點。
作者: fmdd    時間: 2014-7-6 00:05
設計的皮帶張力是多少?

我以前遇到過皮帶斷,變頻減速電機驅(qū)動,按急停按鈕時因慣性而拉斷。

有幾個建議

1、改成伺服電機會好很多,能很好地控制加減速曲線。
2、在兩個極限位置布置緩沖。
3、圓弧齒形帶的承載能力要優(yōu)于梯形齒。
作者: 打鐵的    時間: 2014-7-6 11:57
明顯負載沒算好。要推翻重來了,換種驅(qū)動。
作者: 1085985    時間: 2014-7-6 13:33
看來要換種傳動方式了
作者: dukaijixie    時間: 2014-7-6 14:31
仔細分析下看你的同步帶是在上么位子斷裂的,如果從中間直接斷裂,建議你換更高強度的同步帶。
作者: mymachine    時間: 2014-7-6 17:42
本帖最后由 mymachine 于 2014-7-6 22:16 編輯

    如果滑塊給感應開關的信號遲了滑塊的止動就靠PU緩沖墊來緩沖滑塊了(滑塊未即停),此時同步帶還在受到油缸的驅(qū)動力,造成同步帶拉力過大而拉斷。
           因此,問題可能出在感應開關和PU緩沖墊的安裝距離上。解決方法如下:
1、調(diào)節(jié)感應開關之間的距離,使之小于PU緩沖墊之間的距離,即:滑塊運動的停止 靠感應開關給出的信號來達到;
2、同上述原理,如果空間許可,可在同步帶上安裝張力調(diào)節(jié)裝置,以進一步緩解油缸對同步帶的驅(qū)動力,緩解因感應信號與PU緩沖墊之間距離不同步而造成的同步帶張力過大問題。
(, 下載次數(shù): 113)
(, 下載次數(shù): 107)


以上僅供參考。




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作者: 虎王    時間: 2014-7-6 18:14
速度高牙距要小。選細牙試試
作者: hongsongwang    時間: 2014-7-7 08:23
mymachine 發(fā)表于 2014-7-6 17:42
如果滑塊給感應開關的信號遲了,滑塊的止動就靠PU緩沖墊來緩沖滑塊了(滑塊未即停),此時同步帶還在受 ...

多謝大神指點,先按您的方法改進試下,謝謝。

作者: hongsongwang    時間: 2014-7-7 08:24
qdsantian1 發(fā)表于 2014-7-5 20:32
初速度快了,就是啟動轉(zhuǎn)的那一瞬間速度快了,應該檢查斷裂位置,看看是不是在一個位置,或者是在一面,

恩 今天去好好檢查下斷裂的位置,回來上圖。謝謝你的建議

作者: hongsongwang    時間: 2014-7-7 08:29
1440971276 發(fā)表于 2014-7-5 22:05
贊同前面所說的
目前跟換驅(qū)動方式不太可能,以下改善僅供參考
1)更換油壓緩沖器,

多謝指點,你的建議給了我很大的啟發(fā),接下來按照您的方法去改進下,謝謝。

作者: cangsheng000    時間: 2014-7-7 10:15
建議換同步帶規(guī)格
作者: 非你不娶    時間: 2014-7-7 10:24
樓主很厲害啊,學習下
作者: 學海無涯8656    時間: 2014-7-7 11:20
考慮下啟動時扭矩、啟動負載……
作者: 意可機電    時間: 2014-7-7 13:00
有過類似經(jīng)歷,我的同步帶斷裂原因是主從軸不嚴格平行,后來換成對安裝要求少的鏈傳動就沒問題了。
作者: 水水5    時間: 2014-7-7 13:07
看到了很多的熱心人,呵呵,
我覺得樓主分析問題的能力還有待提高
遇到問題了,首先應該自己先分析一下,斷口是什么樣的,什么時候斷?等等。把自己的疑點和分析過程給大家分享一下,畢竟樓主在第一現(xiàn)場,信息量大,這樣大家也好幫你
每個問題都是獨一無二的,不可能有完全一樣的問題,具體問題具體分析,在別人經(jīng)驗的基礎上學習,才能有收獲
作者: mark91189    時間: 2014-7-7 14:14
我覺的問題還是在負載身上
作者: 李天水    時間: 2014-7-7 15:41
力的作用點不好!還是改設計吧
作者: 品豐-程    時間: 2014-7-7 15:58
齒輪齒條
作者: 小螞哥兒    時間: 2014-7-7 16:38
如果傳動方式暫時無法改動的話,橫裝同步帶建議加裝張緊輪,另23樓說的很好,如果你滑塊停止了,油缸還在工作,對同步帶的拉力是顯而易見的。
作者: 用戶已被注冊    時間: 2014-7-7 21:43
mymachine 發(fā)表于 2014-7-6 17:42
如果滑塊給感應開關的信號遲了,滑塊的止動就靠PU緩沖墊來緩沖滑塊了(滑塊未即停),此時同步帶還在受 ...

一般帶傳動的張緊應該要靠近小輪增大其包角!
作者: 變形金剛oo7    時間: 2014-7-8 09:00
支持
作者: lngk    時間: 2014-7-8 09:10
同步帶的型號不同吧!
作者: 真情永存    時間: 2014-7-8 09:14
學習...
作者: 拉斯特    時間: 2014-7-8 10:13
將你的皮帶選型計算,張緊力,安裝位置精度拿出來,就會有答案了。
作者: sxqjin    時間: 2014-7-8 10:15
同步帶斷時,模具的位置:
  起始位置(含開模/合模)  油缸與起始位置有沖突,模具停止了但油缸還在工作。
  非起始位置         設計問題同步帶過小。

作者: hongsongwang    時間: 2014-7-8 10:55
水水5 發(fā)表于 2014-7-7 13:07
看到了很多的熱心人,呵呵,
我覺得樓主分析問題的能力還有待提高
遇到問題了,首先應該自己先分析一下, ...

謝謝水水大神的指點,昨天到現(xiàn)場特意觀察了下,發(fā)現(xiàn)同步帶斷裂的位置正好是我們連接的位置,如下圖斷裂圖 (, 下載次數(shù): 128) 斷裂位置如下: (, 下載次數(shù): 122) 。通常同步帶是比較不容易斷裂的,我覺得原因應該有:1.模具的慣性力傳到同步帶上,使得同步帶受到了一個扭矩,而且扭矩的方向在兩個行程終點不一樣。2.液壓系統(tǒng)的電磁換向閥我們用的是中封式E型三位換向閥,在行程開關感應后,油缸中的壓力卸不掉。導致同步帶受沖擊較大,另外如mymachine大神分析的,現(xiàn)在是滑塊到位后還會有些許反彈。
接下來我想改進的是:1,將行程開關之間的距離縮短,保證線斷電后碰到緩沖。2.將電磁換向閥換成,中位卸荷的G型三位換向閥。3.該井滑動板與同步帶連接板之間的剛性。
不知分析的對不對,還望指點。

作者: hongsongwang    時間: 2014-7-8 11:08
sxqjin 發(fā)表于 2014-7-8 10:15
同步帶斷時,模具的位置:
  起始位置(含開模/合模)  油缸與起始位置有沖突,模具停止了但油缸還在工作。 ...

模具的行程與油缸的行程是對應的,另外起始位置與終點位置也是在裝配時調(diào)整好的,置于斷裂時模具在哪個位置,這個由于當時沒在現(xiàn)場,問工人,他們也不知道。一下是我同步帶的選型計算請指正:
油缸工作壓力0.7Mpa
油壓旋轉(zhuǎn)缸輸出扭矩T=fd=2493.8x0.018=44.884nm=45Nm
帶輪輸入扭矩T1=45/5=9Nm
帶輪轉(zhuǎn)動速度n=216/3.14159*46=1.5r/s=90r/min
帶輪輸入功率p=T1*n/9550=0.047kw
同步帶選型:
取負載補償系數(shù)ks=2.3
設計動力pd=pt*ks=0.047*2.3=0.1081kw
MISUMI同步帶選型表得
選取同步帶為S5M
選同步帶帶輪齒數(shù)為30,傳動比為1
確定同步帶帶寬Bw={pd/ps*km}*wp
嚙合齒數(shù)Zm=15則嚙合補償系數(shù)Km=1
Wp基準皮帶寬度為10
Ps基準傳動容量為73
所以Bw=0.1081/73*10=14mm
選取帶寬B=25mm


作者: 水水5    時間: 2014-7-8 11:55
樓主,你已經(jīng)分析的很到位了,你比我厲害,我沒有處理這些問題的經(jīng)驗
我只是根據(jù)我處理其他問題的經(jīng)驗提供了一個思路,以及在論壇上尋求幫助時注意的問題
你已經(jīng)做的很好了,相信問題很快就要解決了

我覺得最好還是能出現(xiàn)場看一看,對解決問題肯定很有幫助,聽別人說不如自己看
作者: 624272884    時間: 2014-7-8 12:35
這個既然可以裝阻尼器,應該定位要求沒那么準確,你為啥不用多楔帶那
作者: supperslz    時間: 2014-7-8 13:26
同步帶選小了!
作者: 炫翼無痕    時間: 2014-7-8 14:29

贊同5樓     要不要考慮換種驅(qū)動方式
作者: 安靜的墨斗魚    時間: 2014-7-8 16:06
改用聚安脂材料的皮帶

作者: xuanyue0910    時間: 2014-7-8 16:43
學習了
作者: wangbin1682    時間: 2014-7-8 17:04
學習中
作者: 紈綾衫    時間: 2014-7-8 17:41
加大同步帶規(guī)格
作者: duyeslin    時間: 2014-8-3 07:58
首先,沒有看到你的緩沖裝置,可見沖擊確實存在;另外,同步帯設計時也需要容量計算的
作者: duyeslin    時間: 2014-8-3 08:02
其實你這種機構功能的驅(qū)動方式最好是步進電機驅(qū)動:無沖擊,更簡潔,經(jīng)濟
作者: 翱翔九天    時間: 2014-8-3 08:32
樓主很簡單,把同步帶換成多鍥帶,當初我們就遇到你這個問題,現(xiàn)在換了,啥問題都沒了。
作者: 翱翔九天    時間: 2014-8-3 08:32
樓主很簡單,把同步帶換成多鍥帶,當初我們就遇到你這個問題,現(xiàn)在換了,啥問題都沒了。
作者: hongsongwang    時間: 2014-8-7 17:23
翱翔九天 發(fā)表于 2014-8-3 08:32
樓主很簡單,把同步帶換成多鍥帶,當初我們就遇到你這個問題,現(xiàn)在換了,啥問題都沒了。

多謝參與討論,現(xiàn)在我們是將導軌與同步帶的連接方式增加了止口,加強了連接,同時將油路的電磁換向閥換成了中位為A B口通郵箱的。問題得到了解決。

作者: mark91189    時間: 2014-8-7 20:18
改變設計應該比較能夠徹底解決問題
作者: 大騎田的斗爭    時間: 2014-8-9 13:50
換個大型號的同步帶試試  我覺得是同步帶小了 或者有沒有可能換個別的傳遞方式,216mm 你用線性模組也可以達到 前提是負重夠
作者: 華科小陳    時間: 2014-8-9 14:00
小白丶經(jīng)典 發(fā)表于 2014-7-5 16:02
可否考慮更換傳送方式

同感
作者: 抒懷新    時間: 2014-8-12 14:07
首先要檢查皮帶質(zhì)量,看看滑塊移動是否順暢再,查看皮帶的斷裂處,判斷斷裂的原因:被撞擊斷裂,磨擦還是拉扯?
這款機子模具進出的兩個位置:1.由皮帶移動的行程決定;2.由臺面上兩個固定擋塊決定。
如果是1的話可能的原因是負載過大。
如果是2的話就要在在1的基礎上加上受沖擊過大。
提議:增加緩沖機構,增加過載保護(前提滿足工作,類似摩擦傳動)
要不推到重來?
作者: wenlei333    時間: 2015-3-27 15:36
建議好好計算同步帶的各項參數(shù)~~~通過現(xiàn)象和圖片可以了解到你可定是沒計算過。
作者: hw8090309    時間: 2015-3-27 17:53
標記
作者: 鑫森淼炎垚    時間: 2015-3-30 11:31
帶和輪換成寬一點的。
作者: 單片機出錯    時間: 2015-3-30 11:34
同步帶的參數(shù)我不說,我認為你的緩沖器需要改為油壓的
作者: wuwei1912    時間: 2016-5-20 11:45
可否考慮更換傳送方式
作者: 山中漁人    時間: 2016-5-20 15:04
看貼學到不少東西!
作者: sky505050ww    時間: 2016-5-20 20:32
應該是安裝問題,會不會是同步帶偏了,受到了力
作者: 小弟波仔    時間: 2016-5-21 13:41
學習

作者: 平行科技    時間: 2019-12-15 16:40
結(jié)構不對  另外 摳門
作者: 井店    時間: 2020-1-6 16:36
加速度
作者: 超立傳動    時間: 2022-4-19 10:25
你好   最近需要定制同步帶   可以給您提供同步帶解決方案

作者: 龍敦賢    時間: 2022-4-19 16:47
我感覺跟我之前的一樣,程序上沒有寫緩沖,一直是一個速度在走來走去,馬牌皮帶一周換兩次。后來改了程序,到兩頭的時候減速。不知道是不是同一個問題哈。
作者: qwe963.    時間: 2022-4-20 09:34
陽光MAN 發(fā)表于 2014-7-5 15:54
感覺你同步帶不平,你要是同步帶和直線滑臺做到水平安裝估計就沒有什么問題了,我們公司的每分鐘30次,連續(xù) ...

陽光MAN,老師,我想請教你個問題,不知道如何聯(lián)系你,方便留個聯(lián)系方式嗎?

作者: qwe963.    時間: 2022-4-20 09:59
陽光MAN 發(fā)表于 2014-7-5 15:54
感覺你同步帶不平,你要是同步帶和直線滑臺做到水平安裝估計就沒有什么問題了,我們公司的每分鐘30次,連續(xù) ...

陽光MAN,老師,我這邊有個機構,是步進電機驅(qū)動同步帶,速度是360mm/s,滑塊的行程180mm,每分鐘往返30次,除了滑塊和導軌之間的摩擦力外,幾乎沒負載,1N的推力足夠用。現(xiàn)在就是擔心,帶的壽命和導軌的壽命,產(chǎn)品的使用要求是一年只長時間停機一次(設備檢修),每72小時會停機5-10s鐘,同步帶用的是鋼絲橡膠帶。
作者: iamsantt    時間: 2022-4-21 09:58
加減壓閥試一下






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